HMC型脉冲单机除尘器是我公司消化吸收同类产品技术经改进后设计而成的小型袋除尘器。该单机布袋除尘器采用(0.5-0.7MPa)大流量脉冲阀逐条滤袋喷吹清灰的技能,与其它单机比拟,具有清灰动能大,清灰效率高的特点。
HMC型脉冲单机除尘器体积小,分量轻构造简略紧凑、装置轻易、维护便利(外滤式),普遍用于建材、冶金、矿山、、煤炭、非金属矿粉加工等行业含尘气体净化处置系统,是环保除尘的幻想设备。
HMC型脉冲单机除尘器工作原理:
含尘气体由进气口进入灰斗、或经过打开法兰口进入滤袋室,含尘气体透过滤袋过滤为净气进入净气室,再经净气排气口,由风机排走。粉尘积附在滤袋的表面面,且不时添加,使滤袋除尘器的阻力不时上升,为使设备阻力不超越1200Pa,袋除尘器能持续任务,需定期滤袋上的粉尘。清灰是由顺序节制器准时挨次起动脉冲阀,使包内紧缩空气(0.5-0.7MPa)由喷吹孔眼喷出(称一次风)经过文氏管诱导数倍于一闪风的四周空气(称二次风)进入滤袋使滤袋在霎时急剧膨胀,并随同着气流的反向效果抖落粉尘,到达清灰的目标。
布袋除尘设备的前景同控制元件故障问题
{一}、除尘设备的前景
先将4台锅炉(总容量为176MW)的4台电除尘器改为布袋收尘器,随后布袋收尘器在电站锅炉和工业锅炉上的应用日益广泛。由于许多自20世纪70年代以后,不仅大幅度提高烟尘的排放标准,而且对硫物的排放也越来越严格,迫使用户燃用低硫煤,导致煤灰的电阻率提高,静电除尘效率降低,不得不用布袋收尘器替代,从而使除尘滤袋加迅速地发展。
锅炉用布袋收尘器已有大量应用,技术已臻成熟,因为普遍燃用低硫煤,电站锅炉几乎全部采用布袋除尘。容量也越来越大,目前使用布袋除尘设备的较大机组达850MW。使用范围也在不断扩展,如垃圾焚烧炉使用气箱脉冲除尘器几乎已成选择。
在我国,20世纪电力系统曾进行过应用试验,使用了布袋收尘器,由于当时的材料和技术水平,没有成功。失败的主要原因是除尘滤袋的寿命太短。目前制造技术已得到提高,今后需在以下3方面发展布袋收尘器技术:(1)进一步改进滤料质量,增加适用于不同类型锅炉的滤料品种,延长滤料的使用寿命。
(2)实现国产化、大型化。目前已投运的国产布袋收尘器多数用于35~75t/h锅炉,少量为130~220t/h锅炉,采用进口技术和设备有用于670t/h锅炉的。如何尽快提高国产化率,应用到大容量锅炉(如300MW,600MW发电机组)上,具有重大的现实意义。
(3)进一步提高自动化水平,采用保证除尘滤袋的措施,提高附属设备的质量。
{二}、脉冲布袋除尘器控制元件故障问题
脉冲电磁阀、控制仪是气箱脉冲除尘器重要附属设备,主要担负着除尘滤袋的清灰作用,以维持单机布袋除尘器长期而稳定地运行。如果脉冲电磁阀、控制仪工作不正常,其直接表现为“糊袋”,即在除尘滤袋表面粘附厚度可达5mm左右的粉尘层,从而使除尘系统阻力增加,导致除尘降低。脉冲电磁阀漏气是较常发生的故障,主要原因有:(1)脉冲电磁阀的气压平衡孔堵塞。一是由于安装压缩空气管道时没有把管道内的铁锈和焊渣等异物干净;二是压缩空气含有较多的油渍和水。(2)脉冲电磁阀膜片损坏。气箱脉冲除尘器所有的脉冲电磁阀都不工作,风包压力急速降低到零,气缸关闭,除尘器压差持续增加,通风量迅速降低。
出现脉冲电磁阀漏气时,可以先把储气罐上的排水阀打开,对其吹气以便排出管道内的铁锈和焊渣等异物,同时,关闭漏气脉冲电磁阀前面的球阀(或截止阀),打开脉冲电磁阀,检查膜片是否损坏,如果损坏,则换;然后检查气压平衡孔,确保通畅;然后,按照拆开时的反顺序安装好脉冲电磁阀。
宁夏宇成蓝天环保输送设备有限公司(http://www.yclthb.com)主营各种单机脉冲布袋除尘器、脉冲布袋除尘设备、离心通风机等多种除尘产品。先后与几十家钢铁厂、热电厂、水泥厂、等达成了良好的除尘器配件供应合作关系。欢迎新老客电话咨询选购各种产品。