溶剂脱蜡是石油产品精制的一种重要方法。润滑油原料通过溶剂稀释和冷冻,使其中的蜡结晶析出,从而降低润滑油凝固点的过程。工业上将含蜡原油通过原油蒸馏所得到的润滑油馏分,经过溶剂精制、溶剂脱蜡和加氢精制可制成润滑油和石蜡。由石蜡基和中间基原油(见原油评价)蒸馏得到的润滑油原料中都含有蜡。这些蜡的存在会影响润滑油的低温流动性能。由于蜡的沸点与润滑油馏分相近,不能用蒸馏的方法进行分离,但蜡的凝固点较高,逐渐降低温度,蜡就从润滑油中结晶析出,从而可通过过滤或离心分离的方法将蜡与油分离。在低温条件下,润滑油的粘度很大,所生成的蜡结晶细小,使过滤或离心分离很困难。因此,需加入一些在低温时对油的溶解度很大而对蜡的溶解度很小的溶剂进行稀释。苯类溶剂能很好地溶解润滑油,但它对蜡的溶解度也较大。酮类溶剂对蜡的溶解度则很小。因此,常在苯类溶剂中加入一些丙酮或甲基乙基酮以降低苯类溶剂对蜡的溶解度。
溶剂脱蜡设备厂减少循环水用量和存在问题下一步调整方向
【一】、酮苯脱蜡减少循环水用量
循环水主要在产品出装置冷却器和液环真空泵上使用。为降低循环水使用量,将出装置产品油、蜡的出装置温度由原来的75℃左右提高到90℃左右,这样做既可以降低循环水用量,又可以将多余的热量为下游装置使用。酮苯脱蜡厂对循环水用量较大的液环真空泵,液环工作液冷却温度的高低决定循环水用量,经过长时间的调整、摸索发现,将原来液环工作液的冷却温度指标由32℃提高到40℃,液环真空泵可以正常运行,且运行状态良好,循环水用量每小时可减少26t。
为达到节能、节水的目的,需要控制循环水出入口温度,出入口温差应小于5℃,如出入口温差超出规定范围,应对相冷换设备进行检修清理。
由于酮苯脱蜡装置技术成熟可靠、运行平稳,在装置允许的范围内进行适当的工艺调整,降低了装置运行成本,提高了效益,是行之的手段。
但在操作难度上有所增加,需要不断提高员工的操作水平来配合。如果能引进先进的节能、环保设备,装置效益还会有大幅提高。
【二】、存在问题及下一步调整方向
1存在的问题
溶剂脱蜡设备装置通过各系统的工艺优化调整,蜡收率大幅提高,较高可到41.2%,同时蜡含油可控制在0.5%以下,产品质量相对稳定。但是提高蜡收率是通过降低过滤温度来实现的,而低温过滤带来的是装置电耗的增加。
虽然在整个工艺调整阶段蜡含油指标都合格,但从后期连续生产来看,还是有个别馏出口质量不合格,润滑油溶剂脱蜡厂主要是部分操作参数波动、或者原料出现变化以及蒸馏装置调整减压侧线产品造成,由于低温下的溶剂溶解能力下降,脱油段脱油能力下降,导致装置在质量方面的抗干扰能力下降,所以产品质量有时出现不合格。
在装置进行节能调整后,装置的总能耗得到了降低,增加了效益。由于装置运行中新鲜溶剂循环比例的变化,装置能耗下降了6.82kg标油/t,使装置的生产成本得到了进一步的降低。
2下一步调整方向
为进一步节约加工成本、增产增收,溶剂脱蜡设备装置从工艺、设备两方面着手进行分析,还有诸多改变、提高的措施,主要有以下三个方面,一是降低蜡含油,继续提高蜡收率;二是降低装置能耗,比如进一步提高保温、保冷效果;三是降低其他各项消耗,比如设备配件消耗、三剂消耗、润滑油消耗、人工成本等。
原料的蜡潜含量决定和限制了蜡收率,通过比对,现阶段的蜡收率与原料蜡含量还有一定差距。
这就需要从精细操作着手,避免由于生产波动带来的蜡损失。
溶剂脱蜡设备装置通过生产调整,现已基本实现了单脱生产,但装置的能耗高于原设计为单脱的装置。为进一步节能降耗、优化生产,装置还需要进行适当的工艺动改,除此之外,引进先进的集成控制系统、自动温洗滤机系统、节能变频设备使用等,都是行之的节能措施。
另外,生产的调整要以原料的分析数据为依据,要根据分析数据变化及时调整操作,努力实现高收率的目标。
东光县天诚机械厂(http://www.dgtczlj.com)从事石蜡成型机、溶剂脱蜡、全自动石蜡成型机产品销售国内50多家大中型石油化工企业。多年来在石化机械方面具有较高的声誉。热忱欢迎各界朋友惠顾本厂,携手合作!